發(fā)布日期:2015-04-07
技術(shù)支持心得
——氬弧焊接引起的鎢極燒損及引弧不暢分析
近期銷售有反映客戶在焊接不銹鋼時焊道發(fā)黑、鎢極燒損較嚴(yán)重和偶爾出現(xiàn)起弧不暢等現(xiàn)象。我去用戶現(xiàn)場支持發(fā)現(xiàn)焊工用180A-230A的焊接電流、鎢極Φ2.4、提前送氣時間是0.2s、滯后斷氣是1.5s、初始電流是6A,試件6-12mm以上不銹鋼厚板。
分析引弧偶爾不暢、鎢極燒損嚴(yán)重與焊機參數(shù)設(shè)置中提前送氣、初始電流有關(guān)。對于焊道發(fā)黑主要從保護氣純度、流量、焊接操作手法及焊接速度等因素有關(guān)。對于鎢極燒損主要與焊機本身、鎢極、焊接參數(shù)設(shè)置中提前送氣、初始電流、滯后斷氣等有關(guān)?,F(xiàn)場調(diào)解氣體流量8L/min、焊接電流在180A、初始電流20A、提前送氣0.5s、滯后斷氣5s,同時采用擺動焊接手法、適當(dāng)提高焊接速度控制焊接溫度,焊道顏色銀色或金色,引弧成功率達到100%,鎢極損耗大大減少。
初始電流過大、提前送氣和滯后斷氣過短都會導(dǎo)致鎢極燒損嚴(yán)重。尤其是滯后斷氣時間太短會導(dǎo)致鎢極高溫氧化,影響二次引弧。
現(xiàn)場通過以上的講解后,焊工師傅們再次焊接,起弧了成功率達到100%、鎢極燒損也減少了,而且焊后鎢極發(fā)亮發(fā)白,焊道也沒那么黑了。
本人希望通過對這次的技術(shù)支持,對各位在以后氬弧焊接中有所幫助。